编辑: QQ215851406 2019-07-05
硫酸钡含量对卡尔多炉处理铜阳极泥的影响 林家永,郑伟忠,张永锋,赖寿华,张焕然,姜锦洪 (紫金铜业有限公司,福建上杭 364200) 摘要:根据硫酸钡砂密度大的特点,用沉降法将钡砂留在预浸槽底,实现钡砂和阳极泥分离,解决硫酸钡砂对卡尔多炉冶炼造成的不良影响,缩短卡尔多炉作业时长,提升金银回收率.

关键词:硫酸钡;

铜阳极泥;

预浸槽;

卡尔多炉 中图分类号:TF811 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2017)11-0000-00 Effect of Barium Sulfate Content on Treatment of Copper Anode Slime by Kaldo Furnace LIN Jia-yong, ZHENG Wei-zhong, ZHANG Yong-feng, LAI Shou-hua, ZHANG Huan-ran, JIANG Jing-hong (Zijin Copper Co., Ltd., Shanghang 364200, Fujian, China) Abstract:Barium sulphate remained at bottom of pre-leaching tank by sedimentation method based on its highest density in copper anode. Separation between barium sulfate and anode slime was realized. Negative effect of barium sulfate on Kaldo furnace smelting was addressed. Operation of Kaldo furnace was shortened and recovery rate of gold and silver was improved. Key words:barium sulfate;

copper anode slime;

pre-leaching tank;

Kaldo furnace 硫酸钡性质稳定,不溶于酸碱,且熔点近1

600 ℃,在铜阳极泥冶炼过程中,硫酸钡作为杂质极难去除[1-2].在浸出工序,由于其密度较大,容易造成管道堵塞.进入卡尔多炉后,卡尔多炉冶炼温度仅为1

200 ℃,无法熔化硫酸钡,硫酸钡在炉内惨杂着阳极泥,浮于表层,隔绝热能,导致炉内物料温度上升缓慢.排渣过程中,掺杂着阳极泥的硫酸钡进入渣中,导致金银回收率降低[3-4].

1 硫酸钡的来源 紫金铜业熔炼厂阳极炉工序使用硫酸钡作为阳极板脱模剂,该脱模剂附着在阳极板表面,电解过程中,富集在铜阳极泥中[5-6].2016年7月,熔炼厂阳极炉工序为了提高阳极炉各项生产指标,包括阳极板合格率、铜模寿命、浇铸速度和人工作业强度等,对铜阳极浇铸脱模进行喷涂系统改造.喷涂系统采用独立喷嘴改为四喷嘴形式,解决了喷涂不均匀问题.另外还对喷涂液配比进行调整,原喷涂液配比基本以硫酸钡溶液为主,不添加水玻璃,原喷涂液配比为硫酸钡U水玻璃U水=45U0U20(质量比),调整后,按硫酸钡U水玻璃U水=6U1U20(质量比)进行配比,加大了硫酸钡的使用量.根据2016年度统计数据,改造前喷涂液硫酸钡含量为3.5 kg/t,改造后喷涂液硫酸钡含量为3.8 kg/t.喷涂液改造后硫酸钡较原来有所增加,增加量占原用量的8.5%. 稀贵厂2016年第三季度在处理阳极泥的过程中发现阳极泥含钡量增加(如图1所示),第三季度铜阳极泥钡含量(11.7%)较一季度(7.8%)提高50%,导致浸出系统及卡尔多炉系统均出现异常. 图1 铜阳极泥钡含量变化曲线 Fig.1 Curve of barium content in copper anode slime 收稿日期:2017-06-27 基金项目:福建省区域重大项目(2015H4017) 作者简介:林家永(1971-),男,福建武平人,工程师.

2 影响分析 2.1 对浸出干燥系统的影响 含钡砂较高的阳极泥进入浸出系统槽体后,由于湿阳极泥的密度约为1.1~1.3 g/cm3,而硫酸钡为4.5 g/cm3,在槽内会迅速沉淀,并且粘附性强,富集形成钡砂.时间长后,在槽底形成堆积,造成各工序槽体下料管口堵死;

钡砂被泵入料浆管线后,因其流动性差,造成管线堵塞,加重岗位人员对槽体管线的清理工作;

钡砂进入压滤机后,易将滤布网孔堵塞,影响滤布透性,导致滤饼不成型和压滤机喷浆,加速滤布更换周期;

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